第一步 完善質(zhì)量體系
10萬噸/年丁苯裝置開車初期,由于裝置工藝調(diào)整較頻繁,部分設(shè)備、工藝環(huán)節(jié)設(shè)計不盡合理,導(dǎo)致質(zhì)量穩(wěn)定性差。針對這種情況,該廠成立了丁苯橡膠質(zhì)量專題攻關(guān)小組,通過狠抓三個重要環(huán)節(jié)提升產(chǎn)品質(zhì)量。
他們首先從生產(chǎn)工藝上進行完善改造。技術(shù)人員優(yōu)化了核心單元——聚合系統(tǒng)的工藝控制條件,探索最佳操作指標(biāo),改造原設(shè)計中不盡合理的工藝路線,使裝置工藝平穩(wěn)率大大提高,其中主要指標(biāo)聚合三率(即轉(zhuǎn)化率合格率、門尼合格率、結(jié)苯合格率)從70%提高到90%。同時,橡膠廠還先后對干燥器、合料器、破碎機、振動布料器等設(shè)備進行改造,建立了運行期間的參數(shù)監(jiān)控機制,使主要設(shè)備故障率大大下降。此外,橡膠廠還開展了質(zhì)量小指標(biāo)競賽,把住生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的操作指標(biāo)關(guān)口,建立完善了質(zhì)量工序管理點,重點對產(chǎn)品包裝袋、金屬檢測器、現(xiàn)場落地膠等環(huán)節(jié)進行嚴(yán)格現(xiàn)場監(jiān)控,形成了全員全過程的質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)。
第二步 提升中控指標(biāo)
在10萬噸/年丁苯裝置的運行過程中,橡膠廠將裝置各項技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)與國內(nèi)同行業(yè)裝置的先進指標(biāo)進行對照,確定裝置的目標(biāo)值。
他們從裝置的工藝路線、工藝操作入手,先后對化工單元生產(chǎn)過程的主要操作指標(biāo)進行小指標(biāo)競賽,對影響聚合、脫氣等系統(tǒng)的主要控制系統(tǒng)指標(biāo)展開攻關(guān)。操作人員加強工藝運行過程的即時監(jiān)控,通過DCS監(jiān)控畫面進行分秒觀察法并適時調(diào)節(jié);班組從工藝指標(biāo)的優(yōu)化上作文章,加大工序管理點的巡回檢查頻次,保證了產(chǎn)品質(zhì)量時刻受控。
通過不斷地進行工藝指標(biāo)的攻關(guān)和優(yōu)化,在兩年多的時間里,蘭州石化10萬噸/年丁苯橡膠裝置產(chǎn)品質(zhì)量始終保持優(yōu)級品率。目前該裝置中控指標(biāo)合格率從原來的80%提高到現(xiàn)在的95%以上,物耗、能耗等主要指標(biāo)達(dá)到了先進水平。
第三步 挺進歐盟市場
為了讓10萬噸/年丁苯橡膠裝置生產(chǎn)出符合國際更高要求的優(yōu)質(zhì)、環(huán)保型合成橡膠,橡膠廠加強市場調(diào)研,不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量。在公司有關(guān)部門的支持與指導(dǎo)下,他們走訪用戶,了解用戶對產(chǎn)品的意見和建議。通過與國內(nèi)外大型橡膠銷售公司的聯(lián)系、協(xié)調(diào)與溝通,及時掌握產(chǎn)品的使用加工信息及市場動態(tài),在市場調(diào)研中不斷改進質(zhì)量。
經(jīng)過不斷的改進和努力,10萬噸/ 年丁苯橡膠裝置生產(chǎn)的產(chǎn)品經(jīng)過米其林公司的嚴(yán)格分析對比后,證實產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)完全符合米其林公司的檢驗標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品質(zhì)量得到了權(quán)威公司的認(rèn)可,這不僅為該公司丁苯橡膠進入歐盟市場領(lǐng)到了通行證,同時也促使蘭州石化公司丁苯橡膠產(chǎn)品質(zhì)量邁向更高目標(biāo)。